Essais d'écoulement réussis et première production de gaz du puits Logbaba La-107
- Well La-107 a été achevé et classé comme puits de production
- Les essais du puits ont été achevés avec un débit maximal de 1,5 million d'euros.
- Débit maximal de 54 mmscf/d à travers un filtre 70/64ths pouce de starter
- 146mmscf/d Absolute Open Flow (“AOF”) potential
- Le puits est désormais connecté à l'usine de traitement du gaz de Logbaba et le premier gaz a circulé vers l'usine de traitement 22 septembre 2017.
- L'appareil de forage est retourné au La-108 et les opérations de suivi latéral de ce puits ont commencé - achèvement prévu au T4 2017
Suite à la mise à jour du forage du 17 août 2017, Victoria Oil & ; Gas Plc a le plaisir d'annoncer des tests d'écoulement réussis et la première production de gaz du puits Logbaba La-107. Le puits a atteint la profondeur cible de 3 180m, la base de la formation Logbaba, rencontrant un total de 58m de sables porteurs de gaz nets dans les formations Logbaba supérieure et inférieure.
Après l'installation de la complétion de production et de l'arbre de production, le puits La-107 a été perforé et testé à un débit maximum de 54 mmscf/d sur un étranglement de 70/64ths pouces, avec une pression stabilisée en tête de puits de 2 951psig. Les résultats des tests multi-débits indiquent que le puits a un potentiel d'AOF de 146 mmscf/d ; ceci est considérablement meilleur que prévu et se compare très bien au La-105 qui avait un AOF initial de 89 mmscf/d.
Après avoir effectué des opérations de nettoyage et de test de débit, le puits a été raccordé à l'usine de traitement du gaz de Logbaba et le premier gaz a circulé vers l'usine de traitement pour être vendu le 22 septembre 2017.
L'appareil de forage a été libéré de La-107 le 3 septembre 2017 et a dérapé vers La-108 pour reprendre les opérations de forage sur ce puits. Après les procédures de réentrée dans le puits, les opérations de side-track ont commencé sur le La-108 le 10 septembre 2017. Le side-track est prévu pour refaire le forage de la section de trou 8½&rdquo ; qui a été perdue précédemment, où plus de 100m de sables gazifères nets ont été rencontrés à des intervalles entre le sommet de la formation Logbaba à 2 107m MD et 2 760m MD.
Les opérations combinées de test et de forage sur La-107 et La-108 ont été planifiées et menées selon des procédures d'opérations simultanées (SIMOP) reconnues par l'industrie, afin de garantir la sécurité, l'efficacité et le succès d'une opération complexe.
Ahmet Dik, PDG du VOG a déclaré, “Ces tests de débit ont dépassé nos attentes et La-107 est considéré comme un puits de production. Nous pouvons maintenant passer à la finalisation des contrats d'approvisionnement en gaz à long terme avec des clients à fort volume. Notre prochaine tâche consiste à achever avec succès et en toute sécurité le puits latéral La-108 et à capturer la plus grande partie possible des 100 mètres de sables dans ce puits. Ces puits ont été difficiles et coûteux à forer et le succès de La-107 est un crédit pour nos opérations et nos équipes de forage.”
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